董振坤
(天瑞集團(tuán)鄭州水泥有限公司)
某公司水泥粉磨系統(tǒng)采用Ф4.2m×13m球磨機(jī)配套160×120輥壓機(jī)的聯(lián)合粉磨系統(tǒng),該系統(tǒng)于2008年4月份投產(chǎn),進(jìn)入正常生產(chǎn)。2010年后輥壓機(jī)液壓系統(tǒng)陸續(xù)出現(xiàn)不正?,F(xiàn)象,2011年和2012年不正?,F(xiàn)象加重,至2013年8月份甚至到了不能正常開機(jī)的狀況。本文針對(duì)輥壓機(jī)液壓系統(tǒng)的特點(diǎn),對(duì)故障現(xiàn)象進(jìn)行分析。
1 液壓系統(tǒng)原理
液壓系統(tǒng)原理見圖1。
溢流閥的調(diào)整壓力決定油泵往系統(tǒng)的供油壓力,液壓油通過(guò)電磁換向閥、單向閥,經(jīng)過(guò)兩閥配合對(duì)動(dòng)輥?zhàn)笥覀?cè)液壓缸進(jìn)行加壓,通過(guò)壓力傳感器測(cè)定系統(tǒng)壓力,當(dāng)達(dá)到設(shè)定壓力時(shí)停止加壓。正常工作時(shí)電磁溢流閥關(guān)閉,通過(guò)氮?dú)饽业木彌_來(lái)使動(dòng)輥進(jìn)退自如進(jìn)行擠壓物料。當(dāng)動(dòng)輥回退壓力過(guò)大達(dá)到電磁溢流閥的設(shè)定壓力時(shí),系統(tǒng)液壓溢流并隨機(jī)關(guān)閉;系統(tǒng)壓力小時(shí)液壓油站油泵自動(dòng)啟動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)油,以達(dá)到設(shè)定的系統(tǒng)壓力,保證整個(gè)液壓系統(tǒng)壓力達(dá)到設(shè)定壓力。
2 液壓系統(tǒng)問(wèn)題及分析
2.1液壓系統(tǒng)的問(wèn)題主要表現(xiàn)為:
動(dòng)輥液壓缸漏油;油泵損壞;油泵配套電動(dòng)機(jī)燒毀;氮?dú)饽移茡p;氮?dú)饽蚁露司y斷裂;菌柄閥有時(shí)大時(shí)小的撞擊聲;液壓缸與氮?dú)饽疫B接鋼管道振動(dòng)大并出現(xiàn)過(guò)振斷的現(xiàn)象;電磁溢流閥卡死頻繁損壞。
2.2對(duì)液壓系統(tǒng)問(wèn)題現(xiàn)象進(jìn)行分析:
液壓系統(tǒng)發(fā)生故障的主要因素是液壓油污染,因此首先要查找污染物。該輥壓機(jī)動(dòng)輥所配置的液壓缸為銅套式液壓缸,正常工作時(shí)銅套和缸桿之間相互運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生金屬顆粒,同時(shí)銅套還受軸向力,隨著時(shí)間延長(zhǎng),固定銅套的穩(wěn)釘松動(dòng),更有甚者出現(xiàn)剪斷,導(dǎo)致銅套移動(dòng),從而發(fā)生漏油現(xiàn)象。對(duì)液壓系統(tǒng)原理圖分析,可知液壓油是通過(guò)電磁溢流閥回到油箱中的。動(dòng)輥配置4個(gè)液壓缸,等于液壓油有4個(gè)污染源,所以,電磁溢流閥損壞的頻率非常高,在清洗電磁溢流閥時(shí)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)金屬銅末。由于電磁溢流閥中有污染顆粒,使該閥不能正常工作,處于或常開,或常閉,或時(shí)開時(shí)閉的狀態(tài),引發(fā)了系統(tǒng)一系列的故障表現(xiàn)。
2.3電磁溢流閥處于不同狀態(tài)時(shí)的故障表現(xiàn):
1)電磁溢流閥處于常開狀態(tài)
電磁溢流閥處于泄漏狀態(tài),液壓系統(tǒng)壓力小于設(shè)定壓力,壓力傳感器檢測(cè)到系統(tǒng)壓力小,油泵頻繁啟動(dòng)或一直運(yùn)行,導(dǎo)致泵過(guò)早損壞或燒壞泵用電動(dòng)機(jī)。當(dāng)輥縫突然增大時(shí),這時(shí)液壓缸中的液壓油一部分回氮?dú)饽抑?,另一部分通過(guò)電磁溢流閥直接回油箱;當(dāng)輥縫減小時(shí),氮?dú)饽抑杏鸵貉杆倩亓鞯较到y(tǒng)中,但仍有一部分液壓油繼續(xù)泄漏。在正常工作時(shí),氮?dú)饽蚁虏康木y在彈簧作用下處于常開狀態(tài),進(jìn)回油波動(dòng)不大,菌柄閥頂帽上下受力基本平衡。當(dāng)系統(tǒng)處于長(zhǎng)期泄漏狀態(tài)時(shí),氮?dú)饽抑谢赜图涌?,等于菌柄閥頂帽受力上部大于下部,閥芯迅速下落,出現(xiàn)了閥頂帽撞擊閥底的聲音,這時(shí)系統(tǒng)出現(xiàn)泵不斷供油,液壓缸回油量和泄漏量隨壓力不斷變化,三者不可能協(xié)調(diào)。菌柄閥桿因長(zhǎng)時(shí)間上下動(dòng)作,會(huì)導(dǎo)致其斷裂,一部分零件下落,卡住后道工序,閥頂帽進(jìn)入鋼瓶中把氣囊膠皮割破。
2)電磁溢流閥處于常閉狀態(tài)
電磁溢流閥處于常閉狀態(tài)時(shí),當(dāng)輥縫加大,液壓油回氮?dú)饽抑?,系統(tǒng)壓力小于設(shè)定壓力時(shí)仍能正常工作;當(dāng)輥縫過(guò)大,系統(tǒng)壓力超過(guò)設(shè)定壓力而不能卸載。液壓缸與氮?dú)饽抑g的連接管道,既起連接作用又起吸收能量的作用,出現(xiàn)了“硬碰硬”,一旦輥縫減小,這部分能量還得急劇釋放,就導(dǎo)致連接管道出現(xiàn)抖動(dòng),尤其以鋼管連接的管道時(shí)抖動(dòng)最大,因?yàn)槠浔旧砦漳芰啃?,?dòng)輥運(yùn)行越不平穩(wěn),其抖動(dòng)聲音越大。更換為高壓橡膠管能有效減小其抖動(dòng),但只能起局部效果,不能解決根本問(wèn)題。
3)電磁溢流閥處于時(shí)開時(shí)關(guān)狀態(tài)
電磁溢流閥處于時(shí)開時(shí)關(guān)狀態(tài)會(huì)出現(xiàn)一系列故障表現(xiàn),一會(huì)兒菌柄閥撞擊聲,一會(huì)兒管子抖動(dòng),或者二者并存,整個(gè)液壓系統(tǒng)亂套,也只能用頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳的方法來(lái)維持生產(chǎn)。
3采取的措施及效果
輥壓機(jī)生產(chǎn)廠家多次到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)服務(wù),同時(shí),使用廠家也摸索調(diào)整,進(jìn)行局部改造,主要有:1)將液壓缸與氮?dú)饽抑g連接鋼管改為高壓橡皮膠軟管,以減小沖擊。2)液壓泵和電動(dòng)機(jī)、氮?dú)饽?、菌柄閥損壞及時(shí)更換。3)液壓缸漏油更換銅套。4)電磁溢流閥清洗或更換。
采取上述措施后,效果不太明顯,主要原因是電磁溢流閥損壞頻率較大,有時(shí)清洗后故障依舊,因?yàn)榻饘匐s物馬上又出現(xiàn)堵塞溢流閥;再者,更換的新溢流閥出廠壓力不一定適合該系統(tǒng),需要調(diào)整。假如這時(shí)出現(xiàn)堵塞,調(diào)整其壓力也是盲目的,無(wú)規(guī)律、無(wú)準(zhǔn)則可尋,整個(gè)系統(tǒng)又出現(xiàn)了紊亂。
至2013年8月,存在的問(wèn)題已嚴(yán)重影響到整個(gè)公司利益,使用廠家下決心將系統(tǒng)全部拆除、清洗,所有認(rèn)為不放心閥件進(jìn)行更換,連接管道、油箱、油泵全部清洗組裝,現(xiàn)場(chǎng)自己調(diào)整,整體生產(chǎn)正常。
目前,該系統(tǒng)雖然能正常運(yùn)行,但由于仍是銅套式液壓缸,污染源仍然存在,仍有出現(xiàn)前述問(wèn)題的隱患。
文章來(lái)源于:中國(guó)水泥備件網(wǎng)論壇
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